兰炭烧结生产中的问题
发布时间:2019/10/16 17:18:49
铁矿石烧结在高温条件下进行的,主要的热量来源是分散在混合料中碳粉的燃烧热。钢铁企业生产的工序里,烧结工序能耗仅次于炼铁工序,占企业总能耗的9-12%,烧结降低炼铁成本提高利润是企业追寻的东西。
兰炭的特点是固定碳高、发热值高和价格相对低廉的特点,是一种很好的降低燃料成本的资源,可降低烧结成本且不影响烧结矿的质量,兰炭替代部分焦粉作为烧结燃料。
遇到的问题
配加兰炭,烧结机尾断面不整且分布不均,存在局部过熔现象,燃料布料存在偏析。随着兰炭比例的不断提高,烧结矿feo含量波动越大,在实际生产中亚铁稳定性不易受控制。
配加兰炭后,点火料面变黄,同样的煤气消耗条件下,点火温度比配加前平均下降20左右,在烧结过程中燃烧速度快,烧损多。过高的挥发分随着气体的析出带走过多的热量,造成原有热量不足,需要配加更多焦粉保证高温区足够的温度,导致固体燃耗升高明显。随着兰炭配比的不断增加,这一情况进一步发展。当配加比例达到总燃料用量的40%时,烧结透气性逐步恶化,负压开始升高,返矿率上升2个百分点左右。
烧结台车篦条损坏现象较重。由于兰炭粒度细、强度低,在抽风的过程中,大量细小颗粒的兰炭偏细分布于料层底部,夹杂在铺底料中,燃烧时对篦条损坏大。这里建议针对这些问题使用兰炭粘合剂,能解决粒度细,强度低的特点。
调整方法
兰炭与焦粉置换比例控制在1:(0.65-0.7),随着兰炭比例的增加,置换比例控制越来越低。为降低兰炭粒极细,强度差对烧结过程的影响,腾出石灰仓用作兰炭配加,兰炭不破碎直接配用。配用后的效果较理想,篦条损坏程度缓解。
控制兰炭配加比例不应超过总燃料使用量的30%,烧结过程中提高点火煤气的使用量,将点火温度由1050提高到1070。
针对兰炭对台车篦条损坏程度高,易粘台车的现象,要求开机前在无铺底料阶段停配兰炭,生产中台车篦条振打设备保持常开状态,提高对篦条使用情况的点检频率。
因配加兰炭会造成点火的温度减低,煤气单耗和固体燃耗提高,生产中就必须保证厚料层,低水分的烧结操作,以减少带来的不利影响,同时需要控制兰炭过快燃烧,提高料层的自动蓄热作用及热量利用率。
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